提高圓振動(dòng)篩產(chǎn)能整改措施
作者:宏源科技 日期:2014-04-25
針對(duì)以上問題,從以下3個(gè)方面進(jìn)行了整改。
2.1 增加分料器
針對(duì)漏斗分料不均,對(duì)漏斗進(jìn)行改造,在皮帶下料處增加一個(gè)分料器,分料器可以根據(jù)皮帶跑偏的情況左右移動(dòng),把礦石均勻分入兩邊漏斗,進(jìn)入圓振動(dòng)篩,使2邊入料相對(duì)均衡,很好地解決入料不均的問題。
2.2 降低高差,調(diào)整入料漏斗位置
針對(duì)沖擊力過大的問題,通過降低漏斗出料端 和圓振動(dòng)篩入料端的高差,由原設(shè)計(jì) 400 mm 降為 250 mm,使礦石很平穩(wěn)的流入圓振動(dòng)篩,很大程度上降低 了礦石對(duì)圓振篩沖擊力,使圓振篩受力較為均衡,有 效解決了箱體開裂、縱梁斷裂等問題。 同時(shí)為了解決礦石在入料端口分布不均的情 況,在入料口加寬入料漏斗位置,從而使物料均勻地 分布于整個(gè)篩面,使篩分效率大大提高。
2.3 增大篩面坡度,提高礦石移動(dòng)速度
礦石在篩面上移動(dòng)速度慢,導(dǎo)致篩面上積礦厚, 壓礦嚴(yán)重。影響移運(yùn)速度的主要因素,有圓振篩的振 幅和篩網(wǎng)的坡度。調(diào)整振幅是通過添加偏心塊來完 成,在生產(chǎn)中通過調(diào)整圓振篩的振幅實(shí)踐表明,效果 并不明顯。在實(shí)際使用中圓振篩的角度可以在 15°~35°之間調(diào)整,通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析,決定把圓振 篩篩箱的坡度由 15°增大至 20°。
在進(jìn)料量不變的情況下,加大圓振篩的坡度,提 高了礦石的運(yùn)行速度,減少了礦石在篩網(wǎng)上的停留 時(shí)間。 整改后,在振幅不變的情況下,通過實(shí)際測(cè)算 20°篩面坡度時(shí)物料的運(yùn)動(dòng)速度為 0.6 m/s,在破碎產(chǎn) 能 600 t / h 時(shí),物料在篩面上沒有積礦、壓礦現(xiàn)象的 發(fā)生,并且能夠在篩面上很好的完成松散、分層和篩 分的作用,處理能力大幅增加。
在整改后 3 個(gè)月的運(yùn)行過程中,破碎機(jī)每月平 均產(chǎn)能提高到 550 t / h,每套篩網(wǎng)可處理 40 萬 t 礦 石,只需要 2 d 的維護(hù)時(shí)間,很好地滿足了生產(chǎn)工藝 需求,同時(shí)圓振篩故障率和配件損耗率也大幅降低 (見下表 2)。
通過提高圓振動(dòng)篩的處理能力,解決了破碎系統(tǒng) 的瓶頸問題,使破碎系統(tǒng)的生產(chǎn)能力大幅提高,平均 每小時(shí)的處理能力增加 200 t,按一年生產(chǎn) 300 d,每 天 20 h 計(jì)算,每年可多生產(chǎn) 120 萬 t 合格鋁土礦,同 時(shí)降低了圓振篩的故障率,生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低。
2.1 增加分料器
針對(duì)漏斗分料不均,對(duì)漏斗進(jìn)行改造,在皮帶下料處增加一個(gè)分料器,分料器可以根據(jù)皮帶跑偏的情況左右移動(dòng),把礦石均勻分入兩邊漏斗,進(jìn)入圓振動(dòng)篩,使2邊入料相對(duì)均衡,很好地解決入料不均的問題。
2.2 降低高差,調(diào)整入料漏斗位置
針對(duì)沖擊力過大的問題,通過降低漏斗出料端 和圓振動(dòng)篩入料端的高差,由原設(shè)計(jì) 400 mm 降為 250 mm,使礦石很平穩(wěn)的流入圓振動(dòng)篩,很大程度上降低 了礦石對(duì)圓振篩沖擊力,使圓振篩受力較為均衡,有 效解決了箱體開裂、縱梁斷裂等問題。 同時(shí)為了解決礦石在入料端口分布不均的情 況,在入料口加寬入料漏斗位置,從而使物料均勻地 分布于整個(gè)篩面,使篩分效率大大提高。
2.3 增大篩面坡度,提高礦石移動(dòng)速度
礦石在篩面上移動(dòng)速度慢,導(dǎo)致篩面上積礦厚, 壓礦嚴(yán)重。影響移運(yùn)速度的主要因素,有圓振篩的振 幅和篩網(wǎng)的坡度。調(diào)整振幅是通過添加偏心塊來完 成,在生產(chǎn)中通過調(diào)整圓振篩的振幅實(shí)踐表明,效果 并不明顯。在實(shí)際使用中圓振篩的角度可以在 15°~35°之間調(diào)整,通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析,決定把圓振 篩篩箱的坡度由 15°增大至 20°。
在進(jìn)料量不變的情況下,加大圓振篩的坡度,提 高了礦石的運(yùn)行速度,減少了礦石在篩網(wǎng)上的停留 時(shí)間。 整改后,在振幅不變的情況下,通過實(shí)際測(cè)算 20°篩面坡度時(shí)物料的運(yùn)動(dòng)速度為 0.6 m/s,在破碎產(chǎn) 能 600 t / h 時(shí),物料在篩面上沒有積礦、壓礦現(xiàn)象的 發(fā)生,并且能夠在篩面上很好的完成松散、分層和篩 分的作用,處理能力大幅增加。
在整改后 3 個(gè)月的運(yùn)行過程中,破碎機(jī)每月平 均產(chǎn)能提高到 550 t / h,每套篩網(wǎng)可處理 40 萬 t 礦 石,只需要 2 d 的維護(hù)時(shí)間,很好地滿足了生產(chǎn)工藝 需求,同時(shí)圓振篩故障率和配件損耗率也大幅降低 (見下表 2)。
通過提高圓振動(dòng)篩的處理能力,解決了破碎系統(tǒng) 的瓶頸問題,使破碎系統(tǒng)的生產(chǎn)能力大幅提高,平均 每小時(shí)的處理能力增加 200 t,按一年生產(chǎn) 300 d,每 天 20 h 計(jì)算,每年可多生產(chǎn) 120 萬 t 合格鋁土礦,同 時(shí)降低了圓振篩的故障率,生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低。
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